1.前言
目前搪玻璃反應(yīng)釜在國際市場上的銷售不斷增加,外商紛紛來廠訂貨,對于出口產(chǎn)品的質(zhì)量,比國內(nèi)產(chǎn)品有了更進(jìn)一步的要求,這次我廠出口到日本的3000L搪玻璃反應(yīng)釜,日方經(jīng)常派員來廠檢查鐵坯和搪玻璃質(zhì)量,整機(jī)出廠日方還要對焊縫質(zhì)量進(jìn)行抽查,因此要保證上接環(huán)與夾套對接的焊縫質(zhì)量要符合GB3323-87質(zhì)量分級標(biāo)準(zhǔn)給我廠帶來了一定困難,為此我們進(jìn)行了焊接工藝試驗(yàn)。
2.焊接工藝試驗(yàn)
長期以來,我廠采用焊接方法是預(yù)留間隙J型坡口兩層埋弧自動(dòng)焊,坡口型式如圖l所示,拍片標(biāo)準(zhǔn)按照我廠與勞動(dòng)部門商定的要求。經(jīng)過多年的焊接和射線探傷結(jié)果,焊縫根部兩側(cè)有殘?jiān)鸵н叄@是因?yàn)槁窕『笗r(shí)、焊接熱量大,襯板受熱膨脹,襯板與母材之間空隙增大,熔渣的熔點(diǎn)低,來不及浮出的熔渣殘留于根部,引起內(nèi)咬邊,空隙過大時(shí)焊縫根部會(huì)出現(xiàn)滿溢們燒穿。所以,兩層埋弧自動(dòng)焊很難達(dá)到GB3322-87標(biāo)準(zhǔn),因此我們采用了手工電弧焊十埋弧自動(dòng)焊和氣體保護(hù)焊十埋弧自動(dòng)焊兩種方法進(jìn)行工藝試驗(yàn),以保證焊縫質(zhì)量符合GB33323一87標(biāo)準(zhǔn)。
2.1、手工電弧焊+埋弧自動(dòng)焊
采用手工電弧焊打底十埋弧自動(dòng)焊封面,坡口型式如圖2所示。采用結(jié)422酸性焊條由于酸性渣流動(dòng)性好,根部也產(chǎn)生殘?jiān)鸵н叺痊F(xiàn)象,采用結(jié)427焊條短弧操作,焊縫質(zhì)量能夠保證,但是堿性焊條,脫渣性差,焊后去渣困難,時(shí)間長。同時(shí)焊接質(zhì)量取決于焊工熟練程度和裝配質(zhì)量,裝配間隙要均勻一致,襯板間隙≤1mm,焊接質(zhì)量波動(dòng)性較大。
2.2。氣體保護(hù)焊十埋弧自動(dòng)焊
熔化很氣體保護(hù)焊采用氣體保護(hù),沒有熔渣,電弧熱量集中熔池小,焊接速度快,熱影響區(qū)較窄,焊接質(zhì)量好,生產(chǎn)效率高,因此采用氣體保護(hù)焊打底能防止根部出現(xiàn)熔渣,成形好,對根部襯板間隙偏大,也能焊接,我們采用二種不同坡口進(jìn)行試驗(yàn)。
2.2.1V型坡口
坡口型式如圖3所示,裝配時(shí)雙面坡口、裝配困難,時(shí)間長,上接環(huán)經(jīng)過多次搪燒以后,變形大,坡口切割時(shí),坡口尺寸偏差大,問隙也不均勻相差2-3mm,定位焊焊在坡口上,氣體保護(hù)焊時(shí)不能深入根部焊后經(jīng)射線探傷,產(chǎn)生未焊透,合格率較低。
2.2.2預(yù)留間隙單V型坡口
坡口型式如圖4所示,該坡口型式夾套開30度坡口,上接環(huán)不開坡口,裝配時(shí)預(yù)留間隙3-5mm,裝配時(shí)比較容易,時(shí)悶短,定位焊采用結(jié)422Φ2.5焊條定位焊必須焊在根部,焊接工藝參數(shù)如表l、表2所示,焊后,焊縫外觀均勻整齊美觀,經(jīng)射線探傷,共拍片17張I級片9張,Ⅱ級片7張,Ⅲ級片1張,合格率100%,符合GB3323-87標(biāo)準(zhǔn)。
3.結(jié)論
通過以上的試驗(yàn)上接環(huán)與夾套的對接焊,采用氣體保護(hù)焊打底,埋弧自動(dòng)焊封面的焊接方法,焊縫的外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量都能滿足GB3323-87標(biāo)準(zhǔn),該方法焊接效率比較高,是手工焊打底的3.75倍,比埋弧自動(dòng)焊稍慢,為0.75倍。因此該焊接工藝適用于上接環(huán)與夾套的對接焊,是比較理想,切實(shí)可行的,為我廠搪玻璃反應(yīng)釜開拓國際市場,提供了質(zhì)量保證。